• 首页>范文 > 范文
  • 电动机检修稿件

    1.电机维修论文怎么写

    线绕式异步电机的维修

    线绕式异步电机的维修 线绕式异步电机的维修 薛福连(沈阳市辽中县化工总厂,辽宁 沈阳 110200) 我厂是一座中型化工企业,厂内电动机80多台,其中电机型号JR137—8、JR158—8最多。由于设备老化,近年来故障频繁,电机运转时转子有火花出现,电流表读数增大致热继电器动作。电机无法正常运行,严重影响正常生产。1 故障现象 据了解,近年电机常表现出无力带动机械部分运转,转子部分连续不断地出现火花,后继电器动作停机,查实电机转子Y点连接处发生断裂,造成停机待修。每次故障均送沈阳电机厂检修,维修时间长,影响了生产的连续性。2 原因分析 经过反复观察和探索,原因分析如下: (1)部分机械老龄化,起动和运行往往都是超负荷形成大电流、温度高的现象。 (2)减速箱带动磨筒的大小齿轮有磨蚀迹象,运行时产生比较大的振动。 (3)受到减速箱振动的影响,联轴器与联轴胶均有不同程度的磨蚀。 (4)转子Y点除连接点外,没有其它固定点。 综合上述原因,磨机电机转子Y点断裂,应是由于联轴器将负荷部分的机械振动引入到Y点,而造成电机转子线圈与Y点连接处断裂。3 改进思路 造成Y点与转子联接处断裂的根本原因是振动,而由振动引起的相互应力,则由Y点铜环与转子线圈的3个连接处分担,于是我们设置多个Y点铜环的固定点。从而分担连接处受到的应力,这样就能使连接处所受应力大大减小,杜绝连接处断裂的发生。4 改进方法 从2001年8月分别对5台电机转子Y点改进: (1)将磨机电机Y点连接端端盖吊离,露出转子Y点整体。 (2)取一块100mm*20mm铜板,两端各钻一个5mm小孔,用螺丝锁在转子线圈与Y点铜环连接处,加锡紧密连结。 (3)在转子铁心对称4点上各钻一能固定10mm螺丝小孔。 (4)取50mm*20mm铜板4块成工字形两端各钻孔,一端固定在转子铁心对称4点上,另一端垂直与Y点铜环固定。5 效 果 经过1年多的生产实践,5台电机转子Y点的改进,收到显著的效果,基本消除了这个故障,且花费仅30元/台,改造时间也仅为半日左右。由此也节约了大笔外送修理费用,并由于消除了电机故障引起的生产不连续现象,使企业减少了不应有的损失。

    2.电机的修理有哪些技术和技巧

    电动机温升过高或冒烟这种故障是电动机过热的表现。

    其原因很多:既有电动机外部的因素(如电源供电质量差、负载过大、环境温度高和通风不良等等);也有电动机自身的原因。电动机本身常见原因及对策:1.绕组接法有错,误将星形接成三角形或相反。

    2.定子绕组匝间或相间短路或接地,使电流增大,铜损增加。若故障不严重只需要重包绝缘,严重的应更换绕组。

    3.定子一相绕组断路,或并联绕组中某一支路断线,引起三相电流不平衡而使绕组过热。4.转子断条。

    对铜条转子作焊补或更换,对铸铝转子应加更换。5.定、转子相擦。

    可检查轴承是否有松动,定、转子是否有装配不良。6.环境温度高,电动机表面污垢多,或通风道堵塞;7.电动机风扇故障,通风不良;轴承过热当电动机滚动轴承温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。

    其原因及对策如下:1.轴承损坏应换新。2.滚动轴承润滑脂过少、过多或有铁屑等杂质。

    润滑脂的容量不应超过轴承和轴承盖容积的70%,有杂质时应换新。3.轴承与端盖配合过紧或过松。

    过紧时加工轴承室,过松时在端盖内镶钢套。4.电动机两端盖或轴承盖装配不良。

    将端盖或轴承盖止口装平,拧紧螺钉。5.传动带过紧或联轴器装配不良。

    调整传动带张力,校正联轴器。6.滑动轴承润滑油太少,有杂质或油环卡住,应加油,换新油,修理或更换油环。

    7.轴承间隙过大或过小;8.电动机轴弯曲。噪声异常1.当定、转子相擦时,会产生刺耳的“嚓嚓”碰擦声。

    应检查轴承,损坏的需更新。如果轴承未坏而发现轴承走内圈或外圈可镶套或更换轴承与端盖。

    2.电动机缺相运行,吼声特别大。可断电再合闸,看是否能再正常起动。

    如果不能起动,则可能有一相断路。开关及接触器的触头未接通也会发生缺相运行。

    3.轴承严重缺油时,从轴承室能听到“咝咝”声。应清洗轴承,加新油。

    4.风叶碰壳或有杂物,会发出撞击声。应校正风叶,清除风叶周围的杂物。

    5.转子导条断裂,发生时高时低的“嗡嗡”声,转速也变慢,电流增大。6.定子绕组首末端接线错误,有低沉的吼声,转速也下降。

    7.定子、转子铁心松动;。

    3.直流电动机的维修

    直流电机常见维修 1. 电机拆检: 客户待修电机进厂后,必须组织技术、质量和车间有关人员进行修理内容的鉴定。

    1.1 在鉴定前必须进行下列试验,以确定故障的性质: 1.1.1 绝缘电阻测定:主极、电枢、补偿、换向对地及主极和换向极间。 1.1.2 直流电阻测定:主极、电枢、补偿、换向极。

    1.1.3 作为电动机的空载试验。 如1.1.1和1.1.2二项实验不合格,则不再进行1.1.3试验。

    1.2 拆开试验: 试验后和不能试验的电机都必须拆开进行内部检查。 检查包括:轴承是否松动;定子极间的连接接触,碳刷、刷架及换向器是否烧毛或短接;与转子竖板的焊接是否良好。

    1.3 填写“拆检分析单”。 1.4 根据拆检结果确定修理方案和工艺。

    2. 保养复试: 2.1 凡定转子线圈完好,整流子无严重灼伤、跳排、短路、偏心不圆者,可作常规保养处理。 2.2 保养复试内容: 2.2.1 定子线圈冲洗,清除污秽物。

    2.2.2 定子极间连接线如接触不良或有破损及裂开者,须重新更换或搪锡。 2.2.3 转子冲洗、清理。

    2.2.4 转子出线和换向器竖板的焊接、补焊。 2.2.5 整流子清理、车外圆、拉槽、倒角。

    2.2.6 碳刷架的清理。刷握的修理、调整。

    2.2.7 碳刷的更换。 2.2.8 轴承的更换。

    2.2.9 定转子线圈的烘干、浸漆(根据需要)。 2.2.10 定转子线圈的重新喷漆8037。

    2.2.11 换轴瓦或轴瓦的修理。 3. 电机的大修: 3.1 凡电机有下列情况者都需进行大修: 3.1.1 定子磁极线圈局部或全部烧坏须更换者。

    3.1.2 电枢绕组烧坏须重新更换者。 3.1.3 换向器损坏或短路者。

    3.1.4 转子断轴须更换者。 3.1.5 电机改电压。

    3.1.6 电机改容量。 4. 电机的修理工艺: 4.1 电机的拆装: 4.1.1电机外观检查:如机壳、端盖、轴盖等有无断裂;轴头有无损坏拉毛;紧固件等有无短缺。

    4.1.2 拆开零部件除尘处理,并集中保管好。短缺或破损需要更换新的零部件。

    4.1.3 刷架拆卸时,连接线应做好记号。刷架的中心位置应做好记号。

    4.1.4 定子的主、换向极拆卸时,每个极的垫片数及不同的垫片应分别记录并保管好。 4.1.5 检查端盖、轴盖、风扇是否完整,有无裂痕、缺角等。

    如不可靠,应更换。 4.1.6 拆轴承时,欲回用的轴承应细心用拉脚拉出,切勿再用明火加热。

    4.1.7 电机拆开前应测绘接线图,并作记号以免搞错。 4.2 定转子清理工艺: 4.2.1 定转子拆开后先将定转子的灰尘污秽刷清。

    4.2.2 用汽油擦洗转子线圈污秽部分,如油污严重的应用蒸汽或置于SS25清洗剂中蒸煮。 4.2.3 清洗后的定转子于烘箱中烘干、浸漆(根据需要)。

    绕组绝缘电阻应稳定在10 MΩ以上。 4.2.4 喷8037漆。

    4.2.5 如线圈有擦伤部分应重新包扎。 4.2.6 竖板如有脱焊、断裂应补焊或修复。

    4.2.7 端部如用钢丝箍的一律调换采用无纬带;无纬带松动的一律重箍。 4.2.8 整流子要光滑完整,用砂布打光。

    测片间电阻,允许误差< +3%.。

    电动机检修稿件

    发表评论

    登录后才能评论